水泥生產廠家加工原料一般有石灰石,石灰石破碎主要需要用到錘式破碎機。一客戶反映,他所使用的一臺錘式破碎機,設計生產能力為800t/h,而實際生產能力不足600t/h,且每噸石灰石破碎電耗偏高。對此情況,我們進行了詳細的調查考證,經過調查,我們發(fā)現(xiàn)很少有廠家使用設備的實際產量能達到預計標準。于是我公司從新對該破碎機的石灰石錘式破碎機進行改造,下面請看詳細內容。
1、板喂機改造。為使石灰石不直接沖到破碎機轉子上和給料輥上,將板喂機頭部往后移動1m,從而保護了破碎機轉子和給料輥,并降低了了整個破碎系統(tǒng)的振動。
2、新增柵板。在喂料機前增加柵板,讓進入破碎機的石灰石直接沿柵板滑到給料輥,同時進行篩分,符合粒度要求的石灰石或細砂料優(yōu)先從柵板孔掉落。這樣,在喂料量不變的情況下減少了進入破碎倉的石灰石量,提高了破碎效率。另水分或細濕料也會通過篩板落到皮帶機上,防止物料堵塞。
3、石灰石的下料溜子改造。由于增加了柵板,石灰石直接沿柵板滑到給料輥,因此將原來板喂機頭部的回料溜子取消,從板喂機掉落的這部分回料直接進入皮帶機。
1、改造后錘式破碎機的振動和板喂機電機的負荷明顯減小,而且破碎機一般安排晚上進行破碎,白天對設備進行維護保養(yǎng),增加對破碎機的控制能力,這樣做特別提高了轉子的使用壽命。
2、改造后的錘式破碎機破碎石灰石產量達到900t/h左右,正常生產時間由原來的16h降11h,電耗由原來的2.1kWh/t下降到1.7kWh/t。
3、改進措施減少了系統(tǒng)設備的磨損,降低了設備維修費用,特別是破碎機錘頭,每付錘頭的破碎量由原來的60萬t提高到100萬t。
4、改造后產量、效率提高,年收益可達到80萬元,效益可觀。
1、石灰石破碎設備應在空載下起動,后待物料排空后才能停車。
2、嚴禁鐵器進入破碎機內。
3、應經常檢查緊固件和耐磨件是否有松動現(xiàn)象。
4、軸承及需要潤滑部件定期加注潤滑脂。
5、發(fā)現(xiàn)異常聲響應及時停機檢修調整。
生產的石灰石破碎設備擁有多種不同的規(guī)格型號,用戶在作業(yè)時可以根據(jù)實際的生產需要,選擇適合自己的設備,為生產帶來更很高的經濟效益。
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