某公司承擔著80萬噸/a的鐵礦石加工任務,現有格子型球磨機3臺。球磨機在選礦工藝中扮演著重要的角色,在生產中,技術人員發現磨機筒體經常會出現甩漿現象,經過對襯板進行拆檢和測量,發現固定筒體和襯板的扁三角頭螺栓加工質量有問題,一方面螺栓頭和襯板沉頭孔之間的配合不到位,使得螺栓頭和孔的配合由原來的面接觸變成了線接觸,接觸面小承受力弱;另一方面,機加工車削弧角質量較差,螺栓經過鋼球長時間滾砸會在受力點弱的弧角處斷裂。球磨機是選礦的重要設備,經常這樣會影響生產。下面本文球磨機筒體螺栓加工方法進行一系列研究。
由于《機械設計手冊》機械加工中夾具設計比較靈活,所以制作一套適合自身加工夾具尤為重要,車床存在加工盲區,機加工回轉體時有一段受限于三抓或四抓卡盤而只能調頭加工,而工件自身必需的形狀和加工精度,挑戰著技術人員應開拓思路,不斷創新。經過技術人員親自到機加工車間查看加工現場,經過一段時間的反復思索,技術人員設計制造了一套夾具并調整了加工方法,克服了車床加工此類型的扁三角頭螺栓存在盲區的難題。
1、由機械技術人員負責設計一套夾具(既有頂針的功能又有反向回轉限位功能),起名為“兩頂一卡”。
2、培訓機床操作人員熟練新加工方法。
3、新工藝采用:下料、鍛打、退火冷卻、打兩端頂針孔、粗車桿面和扁螺栓坡面、精車桿面和扁螺栓坡面一步到位、車牙、修正、成型,省去了車桿面后得調頭裝夾才能車扁螺栓坡面的時間。
從理論上通過制作合適的夾具彌補車床的加工盲區是可行的,技術人員一方面翻閱大量的車床結構和夾具設計資料,另一方面通過研究加工工件與車床之間的運動關系,想出了用設計好的帶軸承活動頂針頂住螺栓尾部,三抓卡盤卡住“工具”,工具的頂針頂住螺栓頭可實現一步到位加工的可能。接著,技術人員通過用新方法試驗制作3顆螺栓,得到了可喜的成績,加工速度快了,裝夾、拆卸也容易了,效率提高了,事實證明了此工具及其加工方法可行。
用原來加工工藝方法從下料鍛打到機工成型,加工一顆螺栓用時平均27分鐘,采用新方法后加工用時平均15分鐘,需要這樣的螺栓1200顆,車床電機功率10KW,每度電0.5元;一年可節約用電:1200元;另一方面,球磨機甩漿和螺栓斷裂現象得到有效的控制,球磨機作業率得到了提高。經操作人員反映,采用這套夾具和加工方法,不但減少了加工工序,減少了加工時間,降低了工人的勞動強度,為車間間接創造了效益。
經過操作組、裝配組、設備組和車間一致好評,此加工方法可大大降低工人勞動強度和激發工人的創造思維,大大提高企業的生產效益,咨詢電話:。