某水泥廠粉磨系統(tǒng)是由雷蒙磨粉機和球磨機組成的聯(lián)合系統(tǒng),在正式投入生產(chǎn)之前,該廠對該粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)試,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)了雷蒙磨粉機存在的一些問題,并做出了相應(yīng)的改造,保證了整個粉磨系統(tǒng)穩(wěn)定、高效的運轉(zhuǎn)。
1、改造雷蒙磨粉機下料溜子,調(diào)整偏料,穩(wěn)定料層
雷蒙磨粉機初期運行時振動過大,水平振動值在3.7mm/s,垂直振動值在4mm/s,并且隨著料層的變化等因素影響,有時振動值還會更高,達(dá)到8mm/s。通過分析,雷蒙磨粉機振動時,其主電動機電流波動較大,低值在100A左右,而高值在145A左右,雷蒙磨粉機循環(huán)斗式提升機的電流波動也較大,極差在25A左右,初步判斷為雷蒙磨粉機系統(tǒng)下料不均造成的。在進(jìn)磨觀察磨盤上的物料分布情況時發(fā)現(xiàn),磨內(nèi)溜子的出料有明顯的偏差,磨內(nèi)的東側(cè)和南側(cè)(即斗式提升機下料點和選粉機回粉)的物料較多,并且對應(yīng)上部溜子的磨損也較為嚴(yán)重,而其他兩個方向的物料較少,基本符合磨內(nèi)下料點偏移和下料不均的判斷。隨即安排在入磨的溜子內(nèi)增加了寬度100mm厚度10mm的圓環(huán)緩沖板,見下圖。
一方面它降低了入磨物料高落差對溜子的沖刷,另一方面圓環(huán)的收口作用使得物料的下料點發(fā)生了變化,將原先的單點偏心下料改成接近下料,改善了物料在磨盤上的偏離現(xiàn)象。同時,適當(dāng)調(diào)整h值的大小(原設(shè)計600mm,后改為400mm),使得下料波動時,可以起到一定的緩沖作用,穩(wěn)定料床。
2、提高熟料質(zhì)量,改善易磨性,為粉磨系統(tǒng)提高效率創(chuàng)造條件
鑒于出篦冷機熟料溫度高(高達(dá)165℃)、易磨性差的問題,安排窯系統(tǒng)以及質(zhì)檢部進(jìn)行溝通,及時調(diào)整配料方案,在窯系統(tǒng)能維持正常運行的前提下,適當(dāng)提高熟料飽和比,增加熟料礦物中C?S含量,降低C?S含量。一方面提高了熟料的強度,另一方面由于C?S的減少,熟料的易磨性也有了很大改善。更重要的一點,在大修中把篦冷機高溫端的篦板做了改造,改造完成后出篦冷機的熟料溫度大幅度降低,目前穩(wěn)定在90℃左右,由于熟料的急冷效果明顯提高,熟料的易磨性有了明顯改善。
通過上述的調(diào)試改造,該聯(lián)合粉磨系統(tǒng)運行趨于平穩(wěn),可靠性較高,獲得了較好的技術(shù)指標(biāo),后期的投產(chǎn)生產(chǎn)也證實了這一點。生產(chǎn)的雷蒙磨粉機質(zhì)量過硬,完全不會出現(xiàn)上述的問題,可避免生產(chǎn)過程中不必要的改造麻煩,歡迎蒞臨選購,咨詢熱線:。