某銅選廠在選礦期間一直存在碎礦能力不足,浮選時間不足的問題,導致選礦回收率低、能耗高、經濟效益差。為此,該選廠分別對碎礦系統和浮選系統進行了分析,然后做出了相應的改造,問題得以解決,選礦能力也大幅度提升。
1、碎礦系統
碎礦系統現采用的是三段一閉路生產流程,粗碎為2臺600×900型顎式破碎機,中碎為1臺PYB1650標準圓錐破碎機,細碎為1臺PYD-2200多缸液壓圓錐破碎機,篩分為2臺1800×3600自定振動篩(孔徑15mm×15mm)。碎礦系統小時處理量為130~150t,每天開車15~17h,處理礦石2200t。因系統設備陳舊,故障率較高,維修量大,碎礦系統處理能力已飽和。
2、浮選系統
浮選工藝采用一次粗選、一次掃選、兩次精選流程,粗選、掃選各為8臺JJF-8型浮選機,精選Ⅰ為1臺SF-4型和4臺JJF-4型浮選機,精選Ⅱ為1臺SF-4型和2臺JJF-4型浮選機。粗選、掃選時間為13~16min,浮選濃度粗選區為38%、掃選區為40%、精選區為13%。浮選系統存在的主要問題:
(1)該礦山礦石所需浮選時間粗選、掃選為16~20min,礦石好選時,浮選時間取下限,礦石難選時,浮選時間取上限。選礦系統能力提高到2200t/d后,浮選時間僅為13min左右,已明顯不足。
(2)粗選、掃選作業濃度達40%~45%(正常值為35%~40%),處于高濃度運行狀態。
(3)給礦細度偏粗(-74μm僅70%左右),礦物單體解離不充分導致分選效果差影響回收率提高。
1、碎礦系統的改造
提高碎礦系統運行效率,降低碎礦產品粒度是碎礦系統改造的目標。經研究分析,選用HP300圓錐破碎機對細碎作業Φ2200短頭液壓圓錐破碎機進行了升級改造,并將檢査篩分的篩子篩孔規格由15mm×l5mm改造為14mm×l4mm。細碎機改造后,終碎礦產品-12mm含量由92%提高到了98%,取得了預期的改造效果。
2、浮選系統改造
處理能力提升后,浮選作業時間不能滿足工藝要求,影響了選礦回收率的提高。根據浮選時間需求計算,選擇掃選作業增設1臺SF-8型和3臺JJF-8型浮選機以增加浮選作業時間。流程考察得知,改造后掃選作業回收率提高了約5個百分點,達到了預期改造的目的。
由上述改造及效果可知,該廠此次改造非常成功,通過對碎礦、浮選工藝進行系統的研究探索與改造,取得了較好的效果,實現了流程順暢、指標創優、節能降耗、增產增效的目標。更多改造信息咨詢,可致電:。