隨著我國高品位易選金礦石資源的日益減少,低品位難選金礦石的合理開發成為選礦廠面臨的一個難題。本文針對某含砷金礦石的性質特征,采用異步混合浮選工藝流程來提升浮選指標,提高了金礦的綜合利用率,獲得了理想的綜合指標。
原礦石中主要回收金屬為金,且大部分由二氧化硅組成,氧化鋁和鈣鎂化合物的含量也相對較高。經巖礦鑒定,該試驗礦石屬弱碳酸鹽化絹云母化硅化花崗斑巖。礦石中主要金屬礦物有黃鐵礦、毒砂,偶見輝銻礦、閃鋅礦,另有少量金紅石、白鈦礦等。主要脈石礦物為石英,其次為絹云母、白云母以及碳酸鹽礦物,還有微量磷灰石和鋯石等。
根據偏反光顯微鏡鑒定結合物相分析,金主要以顯微、超顯微狀態賦存于黃鐵礦、毒砂等金屬硫化物中;其次金被包裹在碳酸鹽礦物中,以及以獨立自然金的形式嵌布在金屬礦物或脈石礦物粒間;少量金被石英包含或分布在絹云母等硅酸鹽礦物集合體中。
該金礦選礦的側在于硫化礦的回收,結合生產實際和以往經驗,本試驗擬采用浮選機浮選富并回收目的金礦,并對浮選試驗條件進行了優化。針對不同載金礦物的不同浮選特性,確定了異步混合浮選的工藝流程,即將傳統的混合粗選人為的分兩步進行,以期獲得更好的浮選指標。
1、磨礦細度試驗
擬定在粗選藥劑用量硫酸銅500g/t,丁基黃藥200g/t,松醇油24g/t的條件下,按照一次混合粗選流程進行不同磨礦細度試驗,確定試驗所要求的合理磨礦細度,隨著球磨機磨礦細度的增加,粗選金精礦品位下降、回收率呈先升后降的趨勢,在磨礦細度為67.0%-74μm時金回收率更高為73.84%。初步確定試樣粗選的磨礦細度為67.0%-74μm,此時粗精礦金品位17.79g/t,回收率73.84%。
2、水玻璃用量試驗
研究表明,水玻璃對石英、硅酸鹽及鋁硅酸鹽類礦物有良好的抑制作用,同時,還具有較好的分散性。因此,試驗采用水玻璃作為調整劑,并考察其用量對浮選指標的影響。隨著水玻璃用量的增加,精礦1產品品位不斷升高,且回收率的下降趨勢并不明顯,在水玻璃用量為100g/t時回收率達到更高。顯然,水玻璃對脈石礦物的抑制作用還是比較明顯的,綜合考慮,選擇水玻璃用量為100g/t,此時得到的精礦1品位為20.74g/t,回收率74.28%。
3、硫酸銅用量試驗
硫酸銅作為常用活化劑,可以起到改善黃鐵礦等硫化礦的表面性質、增大其可浮性的作用,增強了含金黃鐵礦及其連生體的可浮性,加快了硫鐵礦的浮選速度,減少金連生體在尾礦中的損失率。因此,在浮選過程中加入合適計量的硫酸銅也是關重要的。隨著硫酸銅用量的增加,精礦1產率略增,品位先升后降,回收率先增高后基本不變。當混合浮選Ⅰ硫酸銅用量為300g/t時,回收率達到68.45%,品位仍有40.44g/t。當繼續增加硫酸銅用量時,精礦1品位下降,回收率沒有增加,在尾礦中損失的金屬量變化不大,故確定混合粗選Ⅰ的硫酸銅用量為300g/t。用同樣的方法確定混合浮選Ⅱ的硫酸銅用量為100g/t。
4、全流程開路試驗
在已確定合適的條件下對試驗樣品進行全流程的開路試驗,其中精選Ⅰ水玻璃用量為50g/t,掃選Ⅰ、掃選Ⅱ的捕收劑用量均為丁基黃藥+丁基銨黑藥40+20g/t,得到精尾礦和四個中礦產品。經過全流程的開路試驗,可以得到金精礦的品位為71.16g/t,回收率56.80%的指標。
5、全流程閉路試驗
根據上述條件試驗所得的結果,選擇確定的藥劑制度進行全流程的閉路試驗。閉路試驗采用異步混合粗選、兩次精選、兩次掃選的流程,屬典型的異步混合浮選工藝流程。通過閉路試驗,可得到產率4.49%、品位41.24g/t、回收率85.83%的浮選金精礦。
通過以上的優化試驗,對低品位含砷石英脈型金礦石的試驗可以獲得金精礦品位41.24g/t和回收率85.83%的良好浮選指標。該試驗采用的異步浮選工藝流程簡單,操作方便,指標穩定,容易在工業生產上的實施。如果您有浮選設備方面的需求,歡迎咨詢客服熱線:。