在水泥生產中,水泥磨磨頭倒料問題一直是制約產量的一個重要因素。的專家經過研究分析,對磨頭倒料現象的原因有了系統而直觀的認識,并總結了有效的改造方法。
1、進料密封裝置不合理
系統磨頭通風管內進料斜溜子長度偏短,濕物料落在磨頭倒錐處,堆積一定高度后,阻礙物料進入磨內,物料隨筒體旋轉在倒錐上揚起和擠壓,產生倒料。磨頭通風管與旋轉的倒錐之間的間隙密封裝置密封效果差,在一倉填充率較高或走料不暢時,容易產生磨頭冒灰或倒料。
改造措施:延長進料溜子長度與入磨口平齊,使物料直接進入磨內。在通風管與磨頭倒錐交界處內側加一圈高度為50mm的擋料環,擋料環盡量貼近通風管內側端部。并在磨頭倒錐靠磨內側增加與磨軸順時針成30°角的揚料葉片。
2、入磨物料水分大造成隔倉板篦縫易堵塞
使用脫硫石膏后,因入磨溜子下料點與磨內通風圈在同一軸線上,入磨物料在一倉來不及混合,直接被拉隔倉板處,造成隔倉板篦縫極易堵塞,從而導致一、二倉之間走料不暢,一倉料面升高是加劇磨頭倒料的主要原因。
改造措施:改變進料方向,將入磨溜子前端向遠離料、球的一側偏20~30°。改造后,杜絕了物料糊篦縫的現象,一、二倉通風順暢。
3、入磨物料量瞬間增多
雙管螺旋輸送機干灰秤容易沖料,瞬間入磨物料量大,導致一倉物料瞬間增多,造成飽磨和持續倒料。
改造措施:干灰秤跑料的主要原因是庫底羅茨風機鼓風過大所致。為此,將其控制方式由直啟控制改造成變頻控制,通過控制電動機轉速,可調節風量大小。改造后,根據計量秤反饋值和干灰出庫斗式提升機電流情況,隨時調整風機轉速(即鼓風量),有效避免了干灰秤跑料現象。
上述對水泥磨磨頭倒料現象的原因進行了分析,用戶在作業過程中多加注意,可以參考這幾點來操作,更多水泥磨詳細內容請撥打電話咨詢。