某燒結(jié)廠破碎系統(tǒng)原采用三段破碎,為提高生產(chǎn)能力,該廠新增設(shè)了一段篩分——破碎系統(tǒng),作為第四段破碎。新系統(tǒng)投產(chǎn)后,綜合經(jīng)濟效益不進則退,令該廠很是著急。通過認真分析,該廠對新增的第四段破碎進行了改造,生產(chǎn)能力終達到了預(yù)期。
新的四段破碎流程如下圖所示。下部四篩分及液壓圓錐破碎機即為新增的破碎段。
通過分析,該新的破碎工藝存在以下問題:
1、供料系統(tǒng)設(shè)置不合理
(1)供料粒度沒有滿足新建破碎機供料的技術(shù)條件要求。設(shè)計供料粒度60~0mm,實際20~Omm,多缸液壓圓錐破碎機破碎帶的幾何尺寸與給料粒度組成不相適應(yīng)。
1、改變多缸液壓圓錐破內(nèi)外襯板幾何尺寸。以適應(yīng)由于給礦粒度變化而引起的破碎效率低,破碎過程所產(chǎn)生的合格產(chǎn)品含量少的問題?,F(xiàn)內(nèi)外襯板給料口寬度為76.2mm排礦口寬度一般控制在9~11mm,內(nèi)外襯板破碎帶基本不形成平行破碎帶區(qū)段,而是形成一個類似倒立直角三角形幾何形狀的破碎帶;加之目前的流程實現(xiàn)不了擠滿給礦的條件,動錐偏心角又僅45°,動錐行程僅50.8mm,與西蒙彈簧破碎機相比,分別低4~5倍,沖擊力小。所以,當(dāng)給料粒度偏小時,孔隙度大,物料滑動大,破碎帶中上部基本沒起到利用礦石間的互相擠壓破碎的功能,而僅依靠破碎帶末端襯板對礦石的擠壓實現(xiàn)破碎的功能,造成破碎時間短,破碎次數(shù)少,新生合格產(chǎn)品含量低。加之動錐偏心運轉(zhuǎn),又引起部分半成品從排礦口大面滑出。這種高效破碎機不但利用襯板的沖擊對礦石的擠壓產(chǎn)生壓碎的功能,而且利用大塊礦石小塊礦石的擠壓產(chǎn)生礦石間的壓碎功能。而目前的給料粒度沒有滿足其設(shè)備的給礦條件,造成種功能效率沒有充分發(fā)揮出來,降低了破碎效率。
具體改進辦法是給料口寬度由76.2mm改為50mm以下,破碎區(qū)段平行帶不小于250mm,具體參數(shù)可通過實踐完善。
2、改變新建篩分機篩孔幾何尺寸,以適應(yīng)礦石產(chǎn)品粒度特性,提高篩分效率。該礦目前采用的12×50mm長條形篩板,篩分效率達92%。具體改進途徑是由現(xiàn)篩孔10.5×10.5mm方孔改為12×50mm長方形篩孔。
3、改變給礦礦倉間隔墻結(jié)構(gòu)。礦倉間的隔墻高度應(yīng)小于1100mm。
通過上述改造,該廠破碎系統(tǒng)原存在的迫使生產(chǎn)能力降低的各種問題均得以解決,整條生產(chǎn)線穩(wěn)定流暢的運轉(zhuǎn),終生產(chǎn)能力提高了50萬t/a,相當(dāng)成功。
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