某銅礦選礦廠處理的礦石為硫化銅礦,礦石氧化率、含泥量較高,原礦破碎設計流程為預先篩分、三段開路流程。生產期間經常出現漏斗堵塞,皮帶機往下滑礦、漏泥砂,細碎機、粉礦倉結餅堵塞,球磨機跑空的現象,技術經濟指標極不穩定。為此,該廠對碎礦流程增加洗礦作業,并改開路碎礦流程為閉路,效果顯著。
(1)次改造
該廠在粗碎前預先篩分加水進行沖洗脫泥。-50毫米篩下礦漿進入兩臺新增圓振動篩,脫出-16毫米的礦泥直接放到磨礦分級作業。這樣,雖消除了漏斗堵塞、碎礦機粉礦倉結餅堵死的現象,但是,洗礦脫泥效果較差,泥礦直接送到磨礦分級機,由于礦量、濃度無法控制,嚴重影響磨浮系統的操作。
(2)次改造
為了提高洗礦效果并解決粗碎前板式給礦機噴礦問題,該廠在粗礦倉上部增設一臺棒條篩,原礦卸礦時加水沖洗,脫去-50毫米的部分泥砂,與板式給礦機下面的棒條篩洗出-50毫米礦泥合并進入振動篩洗礦,-16毫米礦漿進入兩臺Φ2400毫米螺旋分級機分級,脫出-0.2毫米的礦泥送到Φ12米傳動濃密機緩沖脫泥。通過這次改進,基本上改善了洗礦效果,泥礦得到了緩沖控制,消除了對磨浮作業的影響。由于粗碎礦倉內安裝了洗礦條篩,使碎礦作業開停車直接受主井卷揚提礦的影響,同時在原礦含泥量大時,細碎機仍出現結餅堵礦現象,致使排礦口尺寸不能縮小,碎礦終產品粒度達不到要求。
圖2
通過上述改造及效果可知,原破碎工藝中存在的各種問題均得以解決,生產能力大幅提高,產品質量也也較之前提升了一個臺階,技術經濟指標趨于穩定,該廠對此次的改造效果還是相當滿意的。
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